減溫減壓站調(diào)節(jié)閥反饋桿脫落導(dǎo)致蒸汽管網(wǎng)波動(dòng)
上海申弘閥門有限公司 1.概述 從3號(hào)爐產(chǎn)出的蒸汽分為兩路如圖1所示,分別送到合成和三胺,3號(hào)爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102控制著鍋爐輸出到三胺蒸汽管網(wǎng)壓力的大小,此閥突然全開(kāi)會(huì)造成三胺蒸汽管網(wǎng)壓力過(guò)高,同時(shí)也嚴(yán)重影響到合成的蒸汽管網(wǎng)。
減溫減壓器的投運(yùn)
(1)投運(yùn)前檢查: A、檢查﹟1、﹟2主蒸汽聯(lián)絡(luò)電動(dòng)門、旁路門,﹟1機(jī)、﹟2機(jī)主蒸汽進(jìn)汽電動(dòng)門、旁路門均關(guān)閉嚴(yán)密;檢查關(guān)閉﹟1、﹟2機(jī)Ⅰ段抽汽電動(dòng)閥。 B、檢查減溫減壓器電動(dòng)進(jìn)汽門、電動(dòng)進(jìn)汽調(diào)節(jié)門、減溫水手動(dòng)總門、減溫水電動(dòng)調(diào)節(jié)門、減溫減壓器出口電動(dòng)門、疏水門、減溫減壓蒸汽至1﹟機(jī)Ⅰ段抽汽電動(dòng)門、減溫減壓蒸汽至2﹟機(jī)Ⅰ段抽汽電動(dòng)門均關(guān)閉嚴(yán)密,檢查減溫減壓器本體無(wú)異常。
C、檢查壓力表、溫度表、流量計(jì)齊全完好;
D、安全閥校驗(yàn)合格,動(dòng)作靈活 E、檢修工作終結(jié),安全措施恢復(fù),檢修、安裝人員撤離現(xiàn)場(chǎng);
F、現(xiàn)場(chǎng)清潔,保溫齊全完好。
(2)投運(yùn)步驟: A、檢查完畢,一切正常,匯報(bào)班長(zhǎng)、總調(diào)。 B、接到投運(yùn)命令,值長(zhǎng)鍋爐稍開(kāi)送汽電動(dòng)門,汽機(jī)值班員隨后開(kāi)啟主蒸汽電動(dòng)聯(lián)絡(luò)門及其各路疏水門,暖管至減溫減壓器電動(dòng)進(jìn)汽門前,時(shí)間10—20分鐘,壓力保持在0.15—0.2Mpa。 C、鍋爐全開(kāi)送汽電動(dòng)門,管道應(yīng)無(wú)振動(dòng)、漏汽現(xiàn)象;逐漸開(kāi)啟減溫減壓器進(jìn)汽電動(dòng)門及關(guān)閉門前各疏水門,正常后稍開(kāi)減溫減壓器進(jìn)汽調(diào)節(jié)門和本體疏水門,暖體,保持壓力0.15—0.2Mpa,時(shí)間10—20分鐘,; D、提前開(kāi)啟抽氣管道至焦化廠低壓蒸汽母管閥門及管路各疏水門,反送汽暖管至減溫減壓器出口電動(dòng)門后 E、調(diào)節(jié)減溫減壓器進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,提升蒸汽壓力至壓力(0.5Mpa),汽溫高時(shí)適當(dāng)開(kāi)啟減溫水保持減溫減壓蒸汽溫度與管網(wǎng)溫度(170℃)一致 F、檢查正常后,匯報(bào)班長(zhǎng),總調(diào)準(zhǔn)備并汽,待允許后逐漸開(kāi)啟減溫減壓器出口電動(dòng)門,注意調(diào)整減溫水保持汽溫正常;。 G、并汽結(jié)束,關(guān)閉各疏水門,匯報(bào)總調(diào)。
(1)接到解列命令后,值長(zhǎng)鍋爐做好解列減溫減壓器的準(zhǔn)備,并要求各運(yùn)行人員注意監(jiān)視,配合調(diào)整。
(2)解列步驟: A、關(guān)閉減溫減壓器電動(dòng)進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,關(guān)閉減溫減壓器電動(dòng)出口門和低壓蒸汽母管隔離門。
B、;關(guān)閉減溫減壓器減溫水電動(dòng)調(diào)節(jié)門、手動(dòng)門。
C、開(kāi)啟減溫減壓器本體疏水。
D、關(guān)閉減溫減壓器電動(dòng)進(jìn)汽門。
E、開(kāi)啟各管段的疏水門。 F、操作完畢,匯報(bào)班長(zhǎng)、值長(zhǎng)。
5、減溫減壓器事故處理:
(1)事故處理原則: 減溫減壓器在事故狀況下必須大程度的降低對(duì)減溫減壓器的危害。
(2)減溫減壓器超壓事故: A、現(xiàn)象: a.減溫減壓器壓力表指示超出額定值。
b.安全閥動(dòng)作。
B、原因: a.進(jìn)汽調(diào)節(jié)門失靈或誤開(kāi); b.熱負(fù)荷突然降低,造成超壓。
C、處理: a. 調(diào)節(jié)門誤動(dòng)時(shí),盡快調(diào)整恢復(fù),如失靈,根據(jù)實(shí)際情況盡快解列減溫減壓器運(yùn)行,檢修處理; b.立即關(guān)小減溫減壓器進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,調(diào)整減溫減壓器壓力正常
(3)減溫減壓器減溫水中斷:
A、現(xiàn)象: a.減溫減壓蒸汽溫度表指示超出額定值; b.減溫水壓力表顯示異常升高或減溫水壓力降低或到零。
B、原因: a.減溫水調(diào)節(jié)門失靈或誤關(guān); b.給水泵故障造成減溫水總段或減少。
C、處理: a.調(diào)節(jié)門誤動(dòng)時(shí),盡快調(diào)整恢復(fù);如失靈,根據(jù)實(shí)際情況盡快解列減溫器運(yùn)行,檢修處理。 b.值長(zhǎng)、鍋爐盡快啟動(dòng)給水泵,保證減溫水壓力。
(4)減溫減壓器蒸汽帶水:
A、現(xiàn)象: a.主汽溫度表、和減溫減壓器溫度表指示急劇下降;
b.主蒸汽管道有水擊聲,閥門、法蘭有白氣刺出; c.減溫減壓器伴有振動(dòng)聲音。
B、原因: a.減溫水調(diào)節(jié)門失靈或誤開(kāi); b.主蒸汽溫度過(guò)低或主蒸汽帶水(鍋爐滿水)。
C、處理: a.調(diào)節(jié)門誤動(dòng)時(shí),盡快調(diào)整恢復(fù);如失靈,根據(jù)實(shí)際情況盡快解列減溫減壓器運(yùn)行,開(kāi)啟其本地疏水和聯(lián)絡(luò)門前后疏水,并檢修處理。 b.關(guān)閉減溫水調(diào)節(jié)門、手動(dòng)門,關(guān)閉電動(dòng)進(jìn)汽門和電動(dòng)進(jìn)汽調(diào)節(jié)門,關(guān)閉減溫減壓器出口電動(dòng)門,開(kāi)啟減溫減壓器本體疏水和各管段疏水,鍋爐盡快恢復(fù)主蒸汽溫度,正常后重新投運(yùn)減溫減壓器 (5)減溫減壓器振動(dòng):
A、現(xiàn)象: 減溫減壓器內(nèi)部有明顯響聲和振動(dòng)
B、原因: a.運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)汽、進(jìn)水調(diào)節(jié)不當(dāng);
b.暖管不充分或疏水不暢; c.調(diào)節(jié)門故障或噴嘴擴(kuò)容室故障。
C、處理: a.運(yùn)行中調(diào)節(jié)汽、水要適當(dāng),避免大幅度調(diào)節(jié);
b.投運(yùn)、解列期間保證暖管充分、疏水暢通; c.如調(diào)整無(wú)效,振動(dòng)還不能消除,應(yīng)解列檢查各部件。
6、減溫減壓器注意事項(xiàng): A、嚴(yán)禁減溫減壓器超參數(shù)運(yùn)行; B、投運(yùn)或解列時(shí)暖管充分,疏水暢通,避免出現(xiàn)振動(dòng);
C、正常運(yùn)行和投運(yùn)期間嚴(yán)禁大幅度調(diào)整進(jìn)汽進(jìn)水調(diào)節(jié)門;
D、投運(yùn)前對(duì)電動(dòng)門、調(diào)節(jié)門進(jìn)行開(kāi)關(guān)試驗(yàn),保證合格;
E、安全閥沒(méi)有校驗(yàn)、或卡澀,嚴(yán)禁投入減溫減壓器運(yùn)行;
F、定期對(duì)壓力、溫度、流量表計(jì)校驗(yàn),閥門進(jìn)行維護(hù);
G、時(shí)刻嚴(yán)禁誤操作。 圖1 蒸汽輸送簡(jiǎn)圖 FIT-75122 去合成氨高壓蒸汽流量 FI-75106 過(guò)熱蒸汽主管流量 PV-77102 3號(hào)爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥 FI-77102 汽機(jī)出口蒸汽流量 2.事故經(jīng)過(guò) 上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過(guò)濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。,3號(hào)爐總產(chǎn)氣量115.0t/h,去合成蒸汽流量為73.1t/h,去三胺蒸汽流量為50.2t/h,運(yùn)行當(dāng)中3號(hào)爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102突然全開(kāi),去三胺蒸汽壓力極速增加至4.0mpa,導(dǎo)致三胺壓力過(guò)高,去合成蒸汽流量瞬間降為20.1 t/h,造成合成蒸汽管網(wǎng)大幅度波動(dòng)。 3.原因分析 由于減溫減壓站減壓閥選型不當(dāng),蒸汽管線振動(dòng)劇烈,致使反饋桿與連桿在這種環(huán)境下摩擦,導(dǎo)致反饋桿磨斷,使調(diào)節(jié)閥閥位失去反饋,引起3號(hào)爐減溫減壓站壓力調(diào)節(jié)閥PV-77102突然全開(kāi),造成蒸汽管網(wǎng)波動(dòng),對(duì)合成及三胺的正常生產(chǎn)造成影響。 4.解決及防范措施 由于工況振動(dòng)太大,普通反饋桿難以承受如此大的振動(dòng),不用多久就會(huì)磨斷,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)和探索,將反饋桿和連桿換成硬材質(zhì)的金屬,并且將反饋桿加粗,讓反饋桿和連桿之間的空隙變小,這樣可以大大減小振動(dòng)引起的摩擦力,同時(shí)加強(qiáng)巡檢力度,對(duì)此閥實(shí)時(shí)監(jiān)控,根本的解決辦法是對(duì)此閥進(jìn)行新的選型。與本文相關(guān)的論文有:益海嘉里糧油加工中減壓閥應(yīng)用案例 |