大高爐煤氣調壓閥組構造 上海申弘閥門有限公司 之前介紹高壓管路氮氣減壓閥組協(xié)調工作,現(xiàn)在介紹大高爐煤氣調壓閥組構造我公司128m3高爐風機(主機)電機功率1250kw,進氣流量530min/s,進氣壓力0.098MPa,高爐風機(備機)電機功率1000kw, 進氣流量430min/s,進氣壓力0.098MPa,按以上數(shù)據(jù)推算,煤氣發(fā)生量在33000m3/h---38000 m3/h,,目前凈煤氣管道通徑為700mm,爐頂煤氣壓力應該在30kpa以內(nèi)。我們想通過在凈煤氣管道上增加調壓閥組,以此來實現(xiàn)相對小高壓爐頂(40-50kpa),對將來高爐各項經(jīng)濟指標的提高有利。介紹杭鋼高爐煤氣調壓閥組區(qū)域噪聲及管線振動的治理情況。分析了噪音和振動產(chǎn)生的原因。對調壓閥組的布置作了調整,從而使問題得以初步解決。 TYFZ型調壓閥組適用于冶炬高爐系統(tǒng),通過對氣體介質流量調節(jié)來保證爐頂壓力穩(wěn)定在一事實上范圍內(nèi)。安裝于除塵裝置(間斷式除塵或干式除塵)之后的;爭煤氣管道上。也適用于其它需要通過流量、壓力調節(jié)保持穩(wěn)定生的的氣體介質管足各系統(tǒng)。 高爐調壓閥組TYFZ-10 | 電動三偏心硬密封蝶閥,中間連通管為手動 介質:高爐煤氣 調壓閥組接口尺寸: Φ1220x8 閥前壓力:0.10Mpa 閥后壓力:10Kpa 工作溫度:80-300℃ 環(huán)境溫度: -0~55℃ 煤氣流量: 正常:4x104Nm3/h 大:5x104Nm3/h 泄露率:0 煤氣含塵量: ≤10mg/ Nm4 | 臺 | 1 |
終的解決方案有待于高爐TRT的實施。大高爐煤氣調壓閥組所應用的工藝系統(tǒng)情況,分析了在調壓過程中噪聲產(chǎn)生的原因。運用聲源處理法的機理,對從源頭降低噪聲的新型結構方案進行了探討,并提出了實施時的注意事項。老式窯由于沒有的燃燒設備,對流傳熱慢、風速低、產(chǎn)品水份及熱量滲透慢。而新型窯采用高速風0米/秒的速度均勻擾動,對流傳熱效果好,滲透力強,均勻受熱、加熱、燒成時間縮短/3。窯爐上下溫差小,產(chǎn)品質量提高。老式窯爐由于結構原因剛升火時窯內(nèi)溫差達00℃以上,高溫時上下溫差也有50℃。造成產(chǎn)品上下溫度不均,上過火,下不熟局面。而采用新型窯從一開始窯內(nèi)溫度差和到高溫溫度差始終在±5℃,新型窯燒嘴采用對面上下排布所致,是其它型式窯爐所不能比擬的。溫度均勻,產(chǎn)品質量就好。 燒嘴除了供給熱量以外,從噴口噴出的高溫氣體還具有一定的功能。高速燒嘴就是利用了這種能量的一種燃燒裝置。 由于使用此機組成本優(yōu)勢十分明顯,為供熱企業(yè)提高供熱質量打開了可操作的空間,用戶將為此享受到新能源所帶來的實惠。此技術符合國家的多項產(chǎn)業(yè)政策,技術路線國內(nèi)*,*局分別已授權發(fā)明、實用新型。近年來隨著煤、油、氣、電價格的不斷上漲,導致眾多使用燃油、燃煤、燃氣鍋爐的企業(yè)面臨巨大的成本壓力,當今社會都在忙于應對能源危機,能源價格不斷上升,日趨嚴重影響經(jīng)濟形勢和人們的正常生活,如何節(jié)能,怎樣減排,成為關注的焦點。? 高爐煤氣調壓閥組應用 燃燒裝置開始是在鋼鐵、、窯業(yè)和機械工業(yè)上,后來,幾乎在一切工業(yè)領域,而起到加熱爐等設備的“核心”的作用。 在燃燒燃料的工業(yè)爐中,大多數(shù)情況下,熱量是通過對流和輻射方式向爐內(nèi)被加熱件傳遞的。 然而,采用這種高速燒嘴,使*燃燒的高溫氣爐以大約0米/秒的速度噴出,利用其動能攪拌爐氣,強化了對流傳熱,可以使爐分布達到令人滿意的程度。 高速燒嘴構造的基本原理是單噴氣發(fā)動機的原理。由于大部分燃燒過程在燒嘴內(nèi)全部完成。燃燒氣體具有相當高的壓力,在這個過程中產(chǎn)生的膨脹能,使氣體以很高的動能從燒嘴的噴口噴出。 三、大高爐煤氣調壓閥組構造調壓閥組主要性能參數(shù) 公稱通徑 | 型號 | 介質壓力 | 介質溫度 | 介質流量(NM3/h) | 閥門轉角 | 1600 | TYFZ-I | ≤0.25MPa | ≤250℃ | -42000 | 90° | TYFZ-II | 42000-55000 | 1800 | TYFZ-I | 68000-85000 | TYFZ-II | 48000-58000 | 2000 | TYFZ-I | 110000-130000 | TYFZ-II | 90000-1150000 | 2150 | TYFZ-I | 128000-135000 | TYFZ-II | 115000-130000 | 2200 | TYFZ-I | 135000-160000 | 2400 | TYFZ-I | -170000 |
調壓閥組執(zhí)行機構參數(shù) 公稱通徑DN | 執(zhí)行機構 | 輸入電流信號mA | 啟閉時間 單程(90°)(S) | 型號 | 電壓V | 250-350 | ZKJ-310C | 220 | 4-20 | 25 | 400-500 | ZKJ-410C | 600-900 | ZKJ-510C | 1000 | ZKJ-610C |
四、調壓閥組結構特點 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥TYFZ型調壓閥組由ZAJW-1型自動調節(jié)蝶閥及常通管組成。在使用中一般用一臺ZAJW-1型自動調節(jié)蝶通過DDZ型電動單元組合儀表進行自動控制,其余二臺(或三臺)ZAJW-1型自動調節(jié)閥由閥門配制的DKJ電動執(zhí)行器通過儀表盤上的搬運操作器控制進行精調,以達到對系統(tǒng)流量和壓力之調節(jié)。 本閥組安裝在水平管道上時無方向要求,但常通管應置于閥組下方,以保證在系統(tǒng)溫度下降時冷凝水的排出。安裝在垂直管足各上時應考慮電動執(zhí)行器的工作位置。 五、調壓閥組主要零件材料 零件名稱 | 閥體 | 蝶板 | 閥桿 | 連接筒 | 大小法蘭 | 密封墊 | 材料 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 石棉橡膠 |
六、主要外形尺寸、連接尺寸及重量 公稱通徑 | 型號 | L | D | D1 | D2 | n-do | b | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | 重量kg | 1600 | TYFZ-I | 900 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 26 | 600 | 500 | 300 | - | 2580 | TYFZ-II | 900 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 28 | 600×2 | 300 | - | - | 2610 | 1800 | TYFZ-I | 900 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 30 | 700×2 | 350 | - | 175 | 3900 | TYFZ-II | 1004 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 30 | 600×2 | 300 | - | 119 | 3400 | 2000 | TYFZ-I | 900 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 32 | 700×3 | 350 | - | 170 | 4800 | TYFZ-II | 900 | 2190 | 2130 | 2250 | 48-30 | 32 | 700×3 | - | - | - | 4200 | 2150 | TYFZ-I | 900 | 2355 | 2290 | 2250 | 52-33 | 30 | 800×2 | 450 | - | 200 | 5850 | TYFZ-II | 900 | 2355 | 2290 | 2250 | 52-33 | 30 | 750×2 | 450 | - | 200 | 5600 | 2200 | TYFZ-I | 1200 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 30 | 900×2 | 500 | - | 200 | 6740 | 2400 | TYFZ-I | 900 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 46 | 750×2 | 500×2 | - | - | 10800 |
采購燃氣調壓箱小貼士: 一定要求設備提供商出具《工業(yè)品生產(chǎn)許可證》《特種設備許可證(壓力管道元件)》,有這兩個證少能證明設備是從廠家出來的,都經(jīng)過國家質量認證的。?? 煉鐵工序是鋼鐵生產(chǎn)的主要工序,高爐強化冶煉技術是近年來煉鐵工藝技術取得的重大技術進步。高壓操作技術是高爐強化冶煉技術之一。煤氣調壓閥組是高壓操作技術的關鍵設備,該設備安裝在高爐的凈煤氣管道上,通過調節(jié)閥組閥門關閉的程度來升高和調控爐頂煤氣系統(tǒng)壓力。同時高爐煤氣經(jīng)調壓閥組減壓后并人高爐煤氣低壓管網(wǎng)供用戶使用。故煤氣調壓閥組必須具有既要控制高爐爐頂壓力,又要確保進入凈煤氣總管的煤氣壓力為設定值的雙重功能。它涉及機械、電氣、自控、流體力學和環(huán)保降噪等諸多領域,特別是如何解決噪聲嚴重超標問題成為當務之急。介紹了大高爐煤氣調壓閥組所應用的工藝系統(tǒng)情況,分析了在調壓過程中噪聲產(chǎn)生的原因。運用聲源處理法的機理,對從源頭降低噪聲的新型結構方案進行了探討,并提出了實施時的注意事項。通過對爐頂放散閥、TRT機組、調壓閥組、放散塔放散閥等高爐爐頂煤氣壓力調節(jié)設備的系統(tǒng)分析并進行了優(yōu)化改進,提高了高爐設備及煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)的安全可靠性,避免了TRT跳機及煤氣泄漏事故的發(fā)生. 介紹杭鋼高爐煤氣調壓閥組區(qū)域噪聲及管線振動的治理情況。分析了噪音和振動產(chǎn)生的原因。對調壓閥組的布置作了調整,從而使問題得以初步解決。終的解決方案有待于高爐TRT的實施。與本產(chǎn)品相關論文:焚硫工藝超高溫煙氣蝶閥 |